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黄埔文冲海工搭涂部通过“集体行动”提升焊接质量

焊接之家       2018-05-22

日前,劳氏船级社焊接专家对H6012搭涂部总组搭载焊缝进行抽查,抽查总长度14米,合格13.84米,合格率98.86%,再创历史新高,整个过程得到焊接专家的认可,多次提到抽查结果超乎他的预期。

  提高焊接质量是搭涂部质量工作的重点工程,领导高度重视,员工认真负责,上下联动,集体行动,才有了这样的成绩。

  加强焊材管理,做好焊条房设备、焊接设备的管理和维护,还通过焊材发放实名制,提高工人的质量意识,做好焊材保护,也减少浪费。

  部门及时清理焊工台账,并适时更新,确保焊工持证上岗。并努力提升焊工技能水平,组织焊工培训升级。

  班组长根据施工内容和环境,人员技能等级和习惯,做好人员派工,并做好焊接区域的检查,焊前做好除锈清洁等准备工作,施工过程做好焊接实名制。

  质量监督和控制人员加强现场监控,搭涂部成立部门领导为组长的质量工艺检查组,基本做到每周自查一次,与质量部船体检验室联合巡查一次,每次检查都有巡查报告进行部门通报。部门又以产品为单位,由单船主管、工艺和质量人员成立检查小队,监控产品日常施工质量,做到发现问题立即停止,及时整改。

  平均每周联合质量部探伤室,对当前完成焊接的焊缝进行质量检查,主要进行UT探伤抽查,并对有问题或疑问的采取RT拍片验证。抽查做到,随机性高,覆盖面广,发现问题,进一步查找原因,找到解决方法,进而提升焊接质量。

关键词:黄埔, 集体, 质量